Рейс 3838 авиакомпании Olympic Airways

Авиакатастрофа 1999 года над Румынией

Рейс 3838 авиакомпании Olympic Airways
SX-ECH, самолет, попавший в аварию
Несчастный случай
Дата14 сентября 1999 г. ( 1999-09-14 )
Краткое содержаниеКолебания, вызванные пилотом
СайтНад Кэлинешть, Телеорман , Румыния
44 ° 04'48 "N 25 ° 12'12" E  /  44,08000 ° N 25,20333 ° E  / 44,08000; 25.20333
Самолеты
Тип самолетаДассо Фалькон 900B
ОператорOlympic Airways для ВВС Греции
Номер рейса ИАТАОА3838
Номер рейса ИКАООАЛ3838
ПозывнойОЛИМПИЙСКИЙ 3838
РегистрацияSX-ECH
Происхождение полетаМеждународный аэропорт Эллиникон , Афины , Греция
Место назначенияМеждународный аэропорт Бухареста имени Анри Коанды , Бухарест , Румыния
Жильцы13
Пассажиры10
Экипаж3
Погибшие7
Травмы4
Выжившие6

14 сентября 1999 года рейс 3838 авиакомпании Olympic Airways , выполнявший рейс для ВВС Греции , испытал множественные колебания, вызванные пилотом, во время полета над югом Румынии, в результате чего погибло семь человек. Самолет — Dassault Falcon 900B, летевший из международного аэропорта Эллиникон в Афинах , Греция, — летел в международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте , Румыния, на Межбалканскую конференцию министров иностранных дел и перевозил заместителя министра иностранных дел Греции Янноса Кранидиотиса .

При снижении на высоте 15 000 футов (4600 м) автопилот отключился, что привело к неблагоприятной ситуации с триммером стабилизатора . В ответ на отключение пилот, управлявший самолетом, попытался скорректировать тангаж самолета с помощью штурвальной колонки . Однако это привело к десяти отдельным колебаниям тангажа с перегрузками , которые превысили коэффициент маневренной нагрузки для самолета. В результате шесть пассажиров на борту, включая Кранидиотиса, погибли, а еще один пассажир скончался через три дня после аварии.

Расследование, проведенное Румынской инспекцией гражданской авиации , пришло к выводу о нескольких факторах, которые привели к аварии. Когда самолет набирал высоту из Афин, пилоты получили предупреждение, связанное с системой тангажа самолета. Пилоты не смогли должным образом определить и оценить неисправность и использовали неподходящие контрольные списки, предназначенные только для обучения. Когда самолет снижался, пилот приложил достаточно силы к штурвалу, чтобы отключить автопилот. Продолжающееся усилие на штурвале привело к началу вызванных пилотом колебаний, а пассажиры, не пристегнутые ремнями безопасности во время колебаний, получили многочисленные травмы. [1]

Фон

Самолеты

Поверхности управления рулем высоты на самолете Dassault Falcon 900

Самолет, попавший в аварию, был 12-летним Dassault Falcon 900B с регистрационным номером SX-ECH и серийным номером производителя 026. Он был оснащен тремя турбовентиляторными двигателями Honeywell TFE-731 . Самолет был зарегистрирован в ВВС Греции, но в день аварии эксплуатировался Olympic Airways . [1] [2]

Основные органы управления полетом на Dassault Falcon имеют гидравлический привод. Управляющие сигналы из кабины проходят через ряд физических стержней и качалок , которые вызывают движение сервоприводов в руле направления , рулях высоты и элеронах . [1] : 19  Искусственное ощущение управления полетом на органах управления полетом достигается с помощью блока искусственного ощущения (AFU). Одной из частей AFU является автоматическая система регулировки пружинной нагрузки, известная как блок Arthur Q (блок Arthur), которая регулирует искусственное ощущение на штурвальной колонке в зависимости от положения руля высоты и скорости полета . На низких скоростях полета блок Arthur регулирует искусственное ощущение, чтобы требовалось небольшое усилие для перемещения штурвальной колонки и рулей высоты, в то время как на высоких скоростях полета блок Arthur регулирует искусственное ощущение, чтобы требовалось большое усилие для перемещения штурвальной колонки и рулей высоты. [3] Система, называемая коробчатой ​​системой тангажа Arthur (BAP), отслеживает разницу между положением привода блока Arthur и положением горизонтального стабилизатора . Если разница между ними превышает определенный порог, активируется блокировка, в кабине пилота загорается предупреждающий индикатор "PITCH FEEL", и блок Arthur возвращается в положение низкой скорости. Индикатор "PITCH FEEL" отключается, когда предкрылки выпущены или когда скорость полета меньше или равна 210 кН (390 км/ч). [1] : 19–20  [3]

Пассажиры и экипаж

Самолетом управляли два капитана. Командиром воздушного судна (КВС) и пилотом был 46-летний Яннис Андрулакис. У Андрулакиса было 8239 часов налета , 270 из которых на Dassault Falcon. Вторым пилотом ( П/О ) и пилотом, не летавшим, был 44-летний Григорис Синекоглу. У Синекоглу было 7465 часов налета, 231 из которых на Dassault Falcon. Оба капитана имели действующие лицензии пилотов транспортной авиации, выданные Управлением гражданской авиации Греции . Кроме того, у них было значительно больше опыта, и они прошли проверку квалификации на Boeing 737-400 . [1] : 14–16  [4] [3]

Помимо двух членов экипажа и бортпроводника, на борту Dassault Falcon находился Яннос Кранидиотис , заместитель министра иностранных дел Греции. Кроме него, там находились его 23-летний сын, его личный охранник, оператор из Hellenic Broadcasting Corporation (ERT), два журналиста ERT, директор канцелярии министра, журналист из Врадини , советник министра, жена пресс-секретаря министерства иностранных дел и авиаинженер. Все они летели на Межбалканскую конференцию министров иностранных дел, которая должна была состояться в Бухаресте. [4] [5] [6]

Несчастный случай

Кабина SX-ECH после аварии

14 сентября 1999 года самолет SX-ECH должен был вылететь из международного аэропорта Эллиникон в Афинах в 18:00 UTC [a] и прибыть в международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте в 19:18 под бортовым номером OAL 3838, используя код авиакомпании Olympic Airways ICAO и позывной Olympic Airways . Предполетные контрольные списки начались в 16:50, а посадка пассажиров началась в 17:45. Затем самолет вылетел с взлетно-посадочной полосы 33 в Афинах в 18:16, и автопилот был включен через 1 минуту и ​​30 секунд. Во время набора высоты и после того, как закрылки и предкрылки были убраны, на панели предупреждения в кабине загорелась сигнальная лампа «PITCH FEEL». Капитан Андрулакис в ответ отключил автопилот, проверил усилия на штурвальной колонке и снова включил автопилот. Однако сигнальная лампа оставалась включенной до конца набора высоты и крейсерского полета. [1] : 11  В 19:03 самолет начал снижаться с высоты 40 000 футов (12 000 м) до 15 000 футов (4600 м) с включенным автопилотом в режиме вертикальной скорости. Во время снижения скорость полета увеличилась с 240 узлов (440 км/ч) до 332 узлов (615 км/ч). [3] 12 минут спустя второй офицер Синекоглу запросил у службы управления воздушным движением (УВД) разрешение на дальнейшее снижение до 5000 футов (1500 м). Однако вскоре после прохождения высоты 15 000 футов (4600 м) автопилот отключился, и капитан Андрулакис взял на себя ручное управление самолетом. [1] : 11  В течение следующих 24 секунд самолет испытал 10 колебаний по тангажу. Во время колебаний перегрузки достигали +4,7 g и -3,26 g, что превысило пределы коэффициента маневренной перегрузки на Dassault Falcon 900 в +2,6 g и -1 g. [1] : 12  [3] В салоне пассажиры без ремней безопасности были выброшены со своих мест вместе с мебелью салона, такой как столы и кресла. Столкновения с другими предметами в салоне и потолком салона привели к серьезным травмам и гибели шести человек, включая Кранидиотиса. [3] [4] Капитан Андрулакис смог оправиться от опрокидывания через 24 секунды после снижения мощности двигателей и снижения до 13 000 футов (4000 м). Второй пилот Синекоглу объявил диспетчеру аварийную ситуацию, заявив, что у них возникли проблемы с управлением. Диспетчер предоставил радиолокационные векторы для визуального захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 08R в аэропорту Бухареста, где самолет приземлился без происшествий в 19:33. Самолет вырулил к VIP-терминалу аэропорта, где были оказаны экстренные услуги. [1] : 12  [3]

Жертвы и повреждения самолетов

Тип травмыПассажирыЭкипажОбщий
Фатальный707
Серьезный112
Незначительный/Нет224
Общий10313

Помимо Кранидиотиса, во время беспорядков погибли еще пять человек. Это сын Кранидиотиса Николас, журналисты ERT Димитрис Пантазопулос и Нина Асимакопулу, личный охранник Кранидиотиса Никос Асимакопулос и авиаинженер Михалис Пападопулос. Через три дня после аварии оператор ERT Панайотис Пулос скончался в больнице в Греции из-за травм головы и грудной клетки. [6] [4]

Конструкция самолета не была повреждена, за исключением трещины в верхней части фюзеляжа, вызванной выбросом контейнера с питанием из своего обычного места в салоне. В кабине пилотов левый подлокотник на правом (первого офицера) кресле развалился, несколько автоматических выключателей на панели автоматических выключателей сломались, а на нескольких кнопках на верхней панели кабины были следы крови. [1] : 13  Расследование описало пассажирский салон как разрушенный. Внутренняя обстановка, такая как столы и кресла, была серьезно повреждена. Детали из багажного отделения и кормового туалета были разбросаны по всему салону, сваленные друг на друга. Панели потолочного освещения, газеты, посуда и мобильные телефоны покрывали пол салона. В правой кухне несколько ящиков и дверей были оторваны от петель вместе с поручнями раковины. Пассажирские кислородные маски были вынуты из своих отсеков, а большинство подлокотников на пассажирских сиденьях были сорваны или сломаны. Кроме того, панели пола, особенно в задней части кабины, были повреждены или разрушены. [1] : 13  [6]

Расследование

Расследованием аварии руководила Румынская инспекция гражданской авиации , поскольку авария произошла на территории Румынии. Помощь в расследовании оказали Управление гражданской авиации Греции, представляющее государство регистрации SX-ECH (Греция), Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации , представляющее государство, где был произведен самолет (Франция), Национальный совет по безопасности на транспорте , представляющий государство, где был произведен автопилот (США). Кроме того, техническую помощь в расследовании оказали представители Dassault Aviation , Honeywell и Olympic Airways . [1] : 8 

Анализ бортовых самописцев

На борту самолета находились два бортовых самописца : бортовой речевой самописец (CVR) и цифровой бортовой самописец (DFDR). Оба самописца были отправлены в Федеральное бюро расследований авиационных происшествий Германии (BFU) для анализа. Однако у CVR было несколько дефектов, таких как разрыв ленты на две части, сильное истирание ленты и износ магнитных записывающих головок. В результате CVR не записал никаких данных, и было установлено, что устройство было неисправно и, скорее всего, сломано задолго до дня аварии. [1] : 30–31 

DFDR был исправен и был проанализирован BFU, а затем Отделом расследования авиационных происшествий Соединенного Королевства после того, как изначально были проанализированы некоторые ошибочные данные. [1] : 32–33  На DFDR автопилот был отключен в 19:14:45 UTC, хотя он не зафиксировал причину отключения. Во время отключения скорость самолета составляла 332 узла (615 км/ч), высота — 15 134 фута (4 613 м), а штурвальная колонка была отклонена от 0,72° до -3,06°. Кроме того, было зафиксировано положение горизонтального стабилизатора, перемещающегося от 0,31° носом вверх до 0,11° носом вниз за предыдущие четыре секунды. [1] : 51  DFDR зафиксировал 10 колебаний тангажа, которые произошли в последующие 24 секунды.

Информация о каждом колебании согласно DFDR
Колебание #ДлинаВертикальное ускорение (g)Положение контрольной колонкиУгол наклонаДругие заметки
11,5 с2,54 г до -0,79 г до 3,63 г-3,06° до 14,38°
21.875с-2,41 г до 4,46 г-9,98° до 14,35°-7,3° до 5,3°
31.875с-3,14 г до 4,47 г-9,41° до 17,4°-9,4° до 6,6°Колебание с наибольшей амплитудой
42.125с-2,81 г до 4,19 г-8,31° до 11,83°-4,8° до 4,7°18° левый берег
52.625с3 г до -3,27 г до 3,97 г6,2° до 1°от 14° до -11°20° правый крен, двигатели уменьшены с 60% N 1 до 40% N 1
62,5 с-2,4 г до 3,58 г-6,7° до 18°13,3° до 0°22° левый берег
7-1,03 г до 3,23 г4° - 5° - 17°16° до -2,3° до 7,3°41° левого берега до 30° правого берега
82.875с-1,52 г до 2,84 г-1° до 4,6°12,3° до -4,3° до 14,3°Самолет с боковой стабилизацией (креном 0°)
92.25с-2,13 г до 2,92 г-6,6° до 12°-4,3° до 1°
103,5 с-1,55 г до 1,79 гВходы колонки управления противофазные (встречные) с колебаниями
Источник: [1] : 52–53 

DFDR показал, что после 10-го колебания капитан смог восстановить самолет, применив непрерывный ввод pull up на штурвальной колонке. Самолет восстановился со скоростью 225 узлов (417 км/ч), прежде чем данные DFDR стали недействительными из-за повторного подключения генератора один и аккумулятора, которые были случайно отключены во время события. [1] : 55 

Отключение автопилота

Показания бортового самописца полета примерно в момент отключения автопилота

Анализ компьютеров управления полетом показал, что в течение секунды до отключения автопилота горизонтальный стабилизатор перешел в положение триммера носом вниз . Это привело к изменению скорости изменения тангажа с 0,5° носом вверх до 2,3° носом вниз. В это время тахометр руля высоты, который показывает, как быстро и в каком направлении вертикально движется колонка управления, показывал, что капитан перемещал колонку управления, чтобы дать команду на подъем носа, что было против команды автопилота. Отключение автопилота и одного из компьютеров управления полетом было подкреплено отключением сервомеханизма внутри тахометра руля высоты, который показал только остаточное движение внутри кабельных барабанов прибора и отсутствие точных данных измерения. [1] : 56–61  За последние 1,5 секунды до отключения автопилота вертикальный режим автопилота изменился с вертикальной скорости на режим удержания тангажа, последний был вертикальным режимом по умолчанию для автопилота. Однако расследование не смогло определить, почему это изменилось и какое влияние это оказало на аварию. [1] : 61–62 

Опыт пилота на Boeing 737

Расследование задало вопрос о том, мог ли предыдущий опыт пилота на Boeing 737-400 сыграть роль в отключении автопилота. На Dassault Falcon любой непрерывный ввод тангажа на штурвальной колонке приведет к отключению автопилота. На Boeing 737-400 есть два соответствующих режима автопилота: Control Wheel Steering (CWS) и командный режим (CMD). В CMD значительные продольные и/или поперечные вводы на штурвальной колонке вернут автопилот в CWS в режим тангажа или крена в зависимости от того, как был отключен CMD. Пока только один канал (тангажа или крена) отключается одновременно, автопилот все равно останется включенным и противодействует любым вводам, которые делают пилоты. Учитывая, что автопилот на рейсе 3838 был отключен посредством ввода на штурвальной колонке, расследование пришло к выводу, что пилоты вернулись к летным знаниям, полученным на Boeing 737-400, и непреднамеренно отключили автопилот, используя ввод управления, который не отключился бы на 737-400, но отключился бы на Dassault Falcon. [1] : 70 

Артур неудача блока

Во время набора высоты из Афин и после того, как закрылки и предкрылки были убраны, блок Aruthur вышел из строя в высокоскоростной конфигурации и перешел в низкоскоростную конфигурацию, как и было задумано. Затем капитан Андрулакис выполнил контрольный список для проверки положения блока Arthur. В это время, когда он перемещал штурвал, чтобы проверить силы, которые он чувствовал, капитан Андрулакис описал силы как нормальные, хотя он не смог должным образом определить, что блок Arthur находился в своей низкоскоростной конфигурации. Это было результатом того, что единственный контрольный список на самолете был разработан только для учебных целей, а не для реальных летных ситуаций. [1] : 65–66  Из-за неправильного определения положения блока Arthur капитан ошибочно полагал, что он будет вести себя так, как если бы он находился в высокоскоростной конфигурации; например, для перемещения штурвала и рулей высоты требовалось большое количество силы. Однако в низкоскоростной конфигурации для перемещения рулей высоты требовались только небольшие силы на штурвале. [3] В результате факторов, упомянутых выше, капитан Андрулакис применил большие усилия к штурвальной колонке в конфигурации самолета, где большие усилия привели бы к экстремальным колебаниям самолета. [1] : 67–68 

Причиной самого отказа было установлено ненадлежащее техническое обслуживание. В период с ноября 1995 года по март 1999 года было зафиксировано восемь предупреждений и отказов "PITCH FEEL" блока Arthur. Каждый раз выполнялись различные действия по техническому обслуживанию (например, сброс BAP), но ни разу проблема не была передана обратно в Dassault Aviation. [1] : 68  Кроме того, расследование показало, что риски, связанные с неисправностью "PITCH FEEL", были оценены неправильно. [1] : 69 

Окончательный отчет

В своем заключительном отчете Инспекция гражданской авиации определила четыре «причинных фактора», которые привели к смертельному исходу:

1. Неадекватные оценки риска неисправностей PITCH FEEL.
2. Перехват A/P на канале тангажа экипажем.
3. Неправильные входные данные на штурвальной колонке на высокой скорости и отказ блока Arthur в режиме «низкой скорости», что привело к колебаниям, вызванным пилотом.
4. Не пристегнутые ремни безопасности во время фазы снижения. [1] : 75 

Последствия

В июне 2002 года капитан Андрулакис был признан виновным в непредумышленном убийстве Афинским судом по делам о проступках и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Два года спустя Афинский апелляционный суд сократил его срок на 25 месяцев и приговорил к 35 месяцам условно , хотя они признали его виновным в семи случаях непредумышленного убийства и двух случаях нанесения телесных повреждений. Они заявили, что он не высветил знак «Пристегните ремни» и не предпринял достаточных мер для предотвращения травм пассажиров. [4] [7]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Все время в этой статье указано по всемирному координированному времени.

Ссылки

  1. ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxy ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ об АВАРИИ FALCON 900B, зарегистрированного SX-ECH, 14 сентября 1999 г. (PDF) (Отчет). Инспекция гражданской авиации . 1 августа 2000 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 августа 2024 г. Получено 3 января 2025 г.
  2. ^ Рантер, Харро. "Accident Dassault Falcon 900B SX-ECH, Tuesday 14 September 1999". Aviation Safety Network . Получено 3 января 2025 .
  3. ^ abcdefgh "Предотвращение несчастных случаев февраль 2001 г. | Неадекватная реакция на проблему управления полетом, неправильное использование автопилота, указанное в сбое Falcon 900B" (PDF) . Flight Safety Foundation . 58 (2). Февраль 2001 г. ISSN  1057-5561 . Получено 3 января 2025 г. .
  4. ^ abcde "Γιάννος Κρανιδιώτης: 24 χρόνια από την πτήση του θανάτου με το πρωθυπουργικό Falcon» [Yiannos Кранидиотис: 24 года со дня полета смерти с соколом премьер-министра] (на греческом языке). Та Неа . 14 сентября 2023 г. Проверено 3 января 2025 г.
  5. Ссылки ^ τραγωδία - νεκρός ο Κρανιδιώτης" [ТРАГИЧЕСКАЯ авария в воздухе перед приземлением в Бухаресте. Невероятная трагедия - Кранидиотис погиб]. mjourney (на греческом) . Получено 3 января 2025 г.
  6. ^ abc "Трагедия с премьер-министром Falcon в 1999 году: Смерть Янноса Кранидиотиса и еще шести человек". Protothema. 22 мая 2024 г. Получено 3 января 2025 г.
  7. Демисиотис, Никос (14 сентября 2022 г.). "Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Сокол που στέρησε τη ζωή του Γιάννου Κρανιδιώτη" [В этот день, 14 сентября, произошла трагедия с премьер-министрским соколом, унесшим жизнь Янноса Кранидиотиса] (на греческом языке). читатель . Проверено 2 февраля 2025 г.
Внешнее изображение
значок изображенияФотографии самолета до катастрофы на JetPhotos.com
  • Новостное освещение смерти Кранидиотиса на греческом языке на YouTube
Взято с "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Рейс_Olympic_Airways_3838&oldid=1273901381"