ТФ | |
---|---|
Роль | Истребитель сопровождения летающих лодок |
Национальное происхождение | Соединенные Штаты |
Производитель | Завод военно-морских самолетов |
Первый полет | 13 октября 1920 г. |
Статус | Отменено 11 января 1923 г. |
Количество построенных | 4 |
Naval Aircraft Factory TF (Tandem Fighter) был американским двухмоторным истребителем сопровождения летающих лодок , впервые поднявшимся в воздух в октябре 1920 года. [1] Самолет был разработан на основе требований, разработанных Британским техническим комитетом в апреле 1918 года после того, как в ходе обсуждения была одобрена разработка дальнего морского истребителя, способного сопровождать морские разведывательные вылеты союзников над Северным морем и Атлантикой .
После перемирия стимулы к производству истребителя в конечном итоге сместились в сторону оценки перспективных применений весьма уникальной концепции. После рассмотрения многочисленных предложений Отдел аэронавтики Бюро инженерии США направил рекомендации начальнику военно-морских операций , в котором он должен был завершить утверждение заявки от Военно-морского авиационного завода (NAF) на производство предсерийной серии из четырех прототипов с предполагаемой стоимостью строительства в 84 680 долларов США.
Соответственно, предложение NAF состояло из двухмоторной летающей лодки, которая имела конструкцию корпуса , идентичную конструкции Curtiss NC-1 , вооружение из четырех гибких пулеметов Lewis и четырех членов экипажа. Яйцевидная гондола на верхнем крыле вмещала дополнительное место пилота/стрелка. Первоначально обозначенный как Twin Fighter (TF), обзор размеров самолета показал, что размах крыльев был недостаточен для обычной двухмоторной компоновки. Таким образом, Бюро инженерии пересмотрело конфигурацию двигателя на комбинацию тягача/толкателя, установленную на центральной линии самолета. Это изменение изменило обозначение с Twin на Tandem fighter. TF был разработан для установки двух рядных двигателей Kirkham производства Curtiss мощностью 400 л. с. (300 кВт ) , однако механические проблемы препятствовали разработке этих силовых установок, поэтому вместо них были приняты два двигателя Hispano Suiza мощностью 300 л. с. (220 кВт) .
Строительство четырех прототипов (серийные номера A-5576, A-5577, A-5578 и A-5579) началось в августе 1919 года. Первый TF был завершен 1 октября 1920 года, а первый полет состоялся 12 дней спустя. Однако высокие настройки дроссельной заслонки привели к перегреву двигателей, что вынудило пилота совершить аварийную посадку в устье реки Делавэр . После короткого периода ожидания, необходимого для остывания двигателей, самолет был поврежден при столкновении с кильватерной струей океанского лайнера во время очередной попытки взлета. Другими проблемами, отмеченными во время первоначальных испытаний, были жесткое и неустойчивое управление рулем направления, в то время как элероны демонстрировали тенденцию к крену в направлениях, противоположных направлению управления рулем направления . Хотя последующие модификации хвостовой части устранили проблемы с устойчивостью, склонность двигателей к перегреву на высоких оборотах оставалась постоянным препятствием для процедуры испытаний, не только вызвав несколько преждевременных посадок, но и в конечном итоге оказавшись решающим фактором в последующей отмене TF.
В июне 1921 года Судебная коллегия обратилась в Военно-морское ведомство США с просьбой о немедленном прекращении проекта, утверждая, что:
Дефекты силовой установки этого самолета могут быть устранены, но не те, которые касаются его летной и морской годности, если только самолет не будет в значительной степени перепроектирован. Ввиду многочисленных дефектов этого самолета и его сомнительной полезности, даже несмотря на то, что эти дефекты были устранены, рекомендуется прекратить дальнейшие экспериментальные работы по этому самолету.
Военно-морское ведомство отклонило рекомендации как преждевременные, утверждая, что планы по модернизации второго и третьего прототипов с увеличенными радиаторами в сочетании с альтернативными типами двигателей могли бы привести к более успешному результату. Однако специализированные радиаторы не прибывали в течение нескольких месяцев, тем самым откладывая завершение обоих типов до середины 1922 года. Более того, испытательный полет третьего прототипа (A-5578) в июле закончился еще одной механической поломкой, которая разрушила первичный водяной бак, образовавшиеся осколки которого, в свою очередь, повредили секцию корпуса и разбили передний винт. Не имея особой надежды на какие-либо существенные улучшения в отведенной фазе оценки, испытательная комиссия 29 декабря направила в Военно-морское ведомство еще одно ходатайство, которое последнее немедленно выполнило, опубликовав официальное аннулирование проекта TF 11 января 1923 года.
Общая характеристика
Производительность
Вооружение
Нет. | Дата | Тип | Продолжительность | Экипаж (пилот, наблюдатель) | Примечания |
1 | 13.10.20 | Общий испытательный полет | 30 мин. | Комм. Ричардсон, лейтенант Флеминг | Н/Д |
2 | 13.10.20 | Скоростной забег | 20 мин. | Комм. Ричардсон, лейтенант Флеминг | Н/Д |
3 | 13.10.20 | Скоростной забег | 45 мин. | Лейтенант Флеминг, Лейтенант Феллерс | Двигатели перегреты |
4 | 13.10.20 | Скоростной забег | 0 мин. | Лейтенант Феллерс, лейтенант Флеминг | Оба нижних крыла и понтоны были разрушены при взлете. |
5 | 21.10.20 | Скоростной забег | 1 ч. 5 мин. | Комм. Ричардсон, лейтенант Флеминг | Установлен капот головки двигателя |
6 | 22.10.20 | Скоростной забег | 20 мин. | Комм. Ричардсон, лейтенант Флеминг | Капот головки двигателя снят |
7 | 15.11.20 | Тест с полной нагрузкой | 15 мин. | Лейтенант Флеминг, Лейтенант Феллерс | Немного тяжелый нос на высокой скорости |
8 | 18.11.20 | Скоростной забег | 35 мин. | Лейтенант Флеминг, Мах. Уэст | Н/Д |
9 | 19.01.21 | Оценка новой хвостовой части | 10 мин. | Комм. Ричардсон, лейтенант Флеминг | Улучшенные характеристики устойчивости и управляемости |
10 | 2/4/21 | Тест пропеллера | 15 мин. | Лейтенант Флеминг, Мах. Уэст | Н/Д |
11 | 2/4/21 | Тест пропеллера | 20 мин. | Лейтенант Флеминг, Мах. Уэст | Н/Д |
12 | 07.02.21 | Тест пропеллера | 5 мин. | Лейтенант Флеминг, Мах. Уэст | Кок заднего двигателя разрушился, повредив левую балку хвоста. |
13 | 25.02.21 | Тест пропеллера | 20 мин. | Лейтенант Флеминг, Мах. Уэст | Н/Д |
14 | 01.03.21 | Тест пропеллера | 10 мин. | Лейтенант Флеминг, Мах. Уэст | Н/Д |
15 | 02.03.21 | Тест пропеллера | 20 мин. | Лейтенант Флеминг, Мах. Уэст | Н/Д |
16 | 03.05.21 | Тест пропеллера | 25 мин. | Коммандер Ричардсон, лейтенант Маккенна | Н/Д |
Н/Д | 03.05.21 | Н/Д | 0 мин. | Н/Д | Разрыв топливопровода к переднему двигателю |
Обороты в минуту (двигатель трактора) | RPM (толкающий двигатель) | Скорость воздуха (узлы) |
1350 | 1300 | 58 |
1250 | 1260 | 53 |
1100 | 1100 | 43 |
1490 | 1490 | 69 |
1200 | 1110 | 46 |
1500 | 1490 | 70 |