Функция | Система запуска одноразового использования |
---|---|
Производитель | Martin Marietta Convair Aerospace Division of General Dynamics (главный подрядчик по третьей ступени Centaur D-1T ) |
Страна происхождения | Соединенные Штаты |
Размер | |
Высота | 48,8 метров (160 футов) [1] : 142 |
Диаметр | 3,05 метра (10,0 футов) [1] : 142 |
Масса | 632 970 кг (1 395 460 фунтов) |
Этапы | 3 с возможностью 4 |
Емкость | |
Полезная нагрузка на низкую околоземную орбиту | |
Масса | 15 400 кг (34 000 фунтов) |
Полезная нагрузка на гелиоцентрическую орбиту ( TMI ) | |
Масса | 3700 кг (8200 фунтов) |
Связанные ракеты | |
Семья | Титан |
История запусков | |
Статус | Ушедший на пенсию |
Стартовые площадки | Стартовый комплекс 41, база ВВС на мысе Канаверал, Кейп-Канаверал, Флорида |
Всего запусков | 7 |
Успех(и) | 6 |
Неудача(и) | 1 |
Первый полет | 11 февраля 1974 г. |
Последний полет | 5 сентября 1977 г. |
Тип пассажиров/груза | Вояджер ( 1 / 2 ) Викинг ( 1 / 2 ) Гелиос (A / B) |
Нулевая ступень – твердотопливные ракетные ускорители | |
Питаться от | UA1205 Chemical Systems Division of United Technologies [1] : 142 (два, пятисегментных, накладных усилителя) |
Максимальная тяга | 5339 килоньютонов (1200000 фунт- сил ) (каждый ускоритель) [2] : 2–1 |
Удельный импульс | 266 сек [2] : 2–1 |
Время горения | 117 секунд [2] : 1–2 |
Первый этап – Основной первый этап | |
Питаться от | LR87-11 (два) Аэроджет [1] : 142 |
Максимальная тяга | 2313 килоньютонов (520000 фунт -сил ) [2] : 2–1 или 2091 килоньютонов (470000 фунт -сил ) [1] : 142 |
Удельный импульс | 301,1 сек [2] : 2–1 |
Время горения | 146 секунд [2] : 1–2 |
Пропеллент | N 2 O 4 / Аэрозин 50 [2] : 2–1 |
Второй этап – Основной второй этап | |
Питаться от | LR91-11 (один)) Aerojet [1] : 142 |
Максимальная тяга | 449 килоньютонов (101 000 фунт -сила ) [2] : 2–1 или 444,8 килоньютонов (100 000 фунт -сила ) [1] : 142 |
Удельный импульс | 318,7 сек [2] : 2–1 |
Время горения | 210 секунд [2] : 1–3 |
Пропеллент | N 2 O 4 / Аэрозин 50 [2] : 2–1 |
Третья ступень – Центавр Д-1Т | |
Питаться от | RL10A-3 (два) Pratt & Whitney Aircraft Division Объединенной авиастроительной корпорации [2] : 1–6 |
Максимальная тяга | 66,7 килоньютонов (15 000 фунт- сил ) (каждый двигатель) [1] : 142 |
Удельный импульс | 444 сек. |
Время горения | 470 секунд |
Пропеллент | ЛГ 2 / ЛОКС [2] : 1–4 |
Четвертая ступень – Star 37E | |
Питаться от | 1 твердый тиокол |
Максимальная тяга | 68 килоньютонов (15 000 фунт- сил ) |
Удельный импульс | 283,6 сек [3] |
Время горения | 42 секунды |
Пропеллент | Твердый |
Titan IIIE или Titan 3E , также известная как Titan III-Centaur , была американской одноразовой пусковой системой . Запущенная семь раз в период с 1974 по 1977 год, [4] она позволила осуществить несколько громких миссий НАСА , включая планетарные зонды Voyager и Viking , а также совместный западногерманско-американский космический аппарат Helios . Все семь запусков были проведены с пускового комплекса 41 на мысе Канаверал, штат Флорида .
В начале 1960-х годов долгосрочный план NASA состоял в том, чтобы продолжать использовать Atlas-Centaur до тех пор, пока не будет разработана многоразовая система запуска или верхняя ступень с ядерным двигателем . Чтобы помочь финансировать эскалацию войны во Вьетнаме и новую войну с бедностью , Конгресс резко сократил финансирование гражданской космической программы. Кроме того, дальнейшая разработка многоразовой ракеты-носителя была отложена. NASA требовалась ракета-носитель, более мощная, чем Atlas-Centaur, для отправки в космос более тяжелых планетарных зондов, таких как Viking и Voyager, в 1970-х годах. Поэтому в 1967 году NASA начало рассматривать возможность стыковки верхней ступени Centaur с Titan III . [1] : 140 26 июня NASA заключило контракт с Martin Marietta на изучение ее осуществимости. К марту 1969 года эта комбинация выглядела многообещающей. НАСА поручило управление транспортным средством Исследовательскому центру НАСА имени Льюиса (теперь известному как Исследовательский центр НАСА имени Джона Х. Гленна в Льюис-Филд) с последующими контрактами с Martin Marietta на разработку того, что стало Titan IIIE, и General Dynamics на адаптацию Centaur D-1. [5]
Несколько модификаций Centaur были необходимы для размещения более мощного ускорителя. Наиболее очевидным изменением было заключение Centaur в большой кожух для защиты ступени и полезной нагрузки во время подъема. Кожух позволил улучшить изоляцию Centaur и тем самым увеличить его время нахождения на орбите с тридцати минут при запуске на Atlas-Centaur до более чем пяти часов на Titan IIIE. Поскольку Centaur был шире основной ступени Titan, требовался сужающийся интерфейс. Этот интерфейс нуждался в изоляции, чтобы предотвратить выкипание гиперголических топлив Titan при температуре окружающей среды криогенного топлива Centaur . Ступень Centaur также содержала систему наведения для всей ракеты-носителя.
Была доступна четырехступенчатая конфигурация, при этом Star-37E была дополнительной верхней ступенью. Она использовалась для двух запусков Helios. [6] Ступени Star-37E также использовались для двух запусков Voyager, но ступени считались частью полезной нагрузки, а не частью ракеты. [7]
Первый запуск Titan IIIE 11 февраля 1974 года оказался неудачным. В качестве «испытательного полета» планировалось, что он будет иметь ту же траекторию, что и миссия Viking на Марс, запуск которой был запланирован на 1975 год. Первоначальный план состоял в том, чтобы этот полет нести Viking Dynamic Simulator (VDS), модель космического корабля Viking. Однако инженеры Исследовательского центра Льюиса в конечном итоге убедили своих коллег включить спутник Sphinx в полет в дополнение к VDS. Миссия спутника состояла в том, чтобы измерить взаимодействие космической плазмы с высоковольтными поверхностями спутника. Фаза полета Titan прошла в основном без происшествий, и отключение второй ступени и отделение Centaur были затронуты в T+469 секунд. Однако Centaur не стартовал. Резервная команда от программиста ракеты в T+525 секунд не смогла инициировать запуск основного двигателя. [1] : 145 Когда «Кентавр» находился в свободном падении, станция безопасности полигона в Антигуа отправила команду на уничтожение в T+748 секунд. [1] : 145
Проверка данных телеметрии показала, что насос подкачки LOX Centaur не активировался, что не позволило добиться надлежащей работы двигателя основной ступени. Система наведения выдала команду на отключение после первой попытки запуска двигателя из-за недостаточного ускорения. После второй попытки он перешел в режим движения по инерции, как если бы был достигнут орбитальный вывод. Первоначальные подозрения, что Centaur был поврежден в результате столкновения со второй ступенью, были опровергнуты данными акселерометра, и вместо этого возникло подозрение, что свободный мусор или лед вызвали заклинивание насоса подкачки. Чтобы уменьшить вероятность второго отказа, были реализованы предстартовые процедуры для проверки того, что насосы Centaur были свободны и не были заблокированы. Прошло почти четыре года, прежде чем была определена причина отказа: неправильно установленный монтажный кронштейн внутри бака с жидким кислородом (LOX). Этот кронштейн удерживал регулятор LOX на месте. Технический специалист, ответственный за его установку, обнаружил, что обычный инструмент, используемый для завинчивания болтов, был слишком коротким, чтобы достать до кронштейна. Поэтому он использовал немного более длинный торцевой ключ, который давал ему больше возможностей. Перед уходом на пенсию техник не сообщил об этом своему преемнику. Когда новый техник попытался прикрепить болт гаечным ключом, указанным в инструкции по сборке, ключ оказался слишком коротким и не позволил ему правильно его закрутить. Болт ослаб, упал и попал в один из насосов подкачки жидкого кислорода, что заклинило насос и помешало его работе. Несмотря на неудачу, по крайней мере одна важная цель была достигнута. Было доказано, что раздутый кожух Centaur был аэродинамически устойчив во время полета и был правильно и по расписанию сброшен. Была очевидна еще одна небольшая проблема: в момент T+179 секунд узел тяги Titan № 2 испытал падение тяги на 2%. Это сопровождалось небольшим падением скорости турбонасоса и производительности газогенератора. В результате основная ступень Titan отключилась на две секунды позже номинала. Аномалия была отслежена из-за того, что крышка неиспользуемого инструментального порта на входе турбины отсоединилась во время запуска, что позволило горячему газу из газогенератора вытечь из него. [1] : 145–6
Следующий полет Titan IIIE состоялся 10 декабря 1974 года с космическим аппаратом Helios-A . Эта миссия прошла успешно, как и все последующие запуски.
Запуск Voyager 1 едва не провалился, потому что вторая ступень Titan отключилась слишком рано, оставив 1200 фунтов (540 кг) топлива несгоревшими. [1] : 160 Чтобы компенсировать это, бортовые компьютеры Centaur приказали продлить время работы, которое было намного дольше запланированного. В момент отключения Centaur находился всего в 3,4 секундах от исчерпания топлива. Если бы та же ошибка произошла во время запуска Voyager 2 несколькими неделями ранее, у Centaur закончилось бы топливо до того, как зонд достиг правильной траектории. Юпитер находился в более выгодном положении по отношению к Земле во время запуска Voyager 1 , чем во время запуска Voyager 2. [ 1] : 160
Дата/Время (GMT) | Серийный номер | Полезная нагрузка | Исход | Замечания | |
---|---|---|---|---|---|
Титан | Кентавр | ||||
11 февраля 1974 г. 13:48:02 | 23Е-1 | ТС-1 | Сфинкс | Отказ | Неисправность турбонасоса жидкого кислорода Centaur . Уничтожение RSO через T+742 секунды. |
10 декабря 1974 г. 07:11:02 | 23Е-2 | ТС-2 | Гелиос-А | Успех | Первый космический зонд, орбита которого находится ближе к Солнцу, чем орбита Меркурия . |
20 августа 1975 г. 21:22:00 | 23E-4 | ТС-4 | Викинг 1 | Успех | Доставил на Марс орбитальный аппарат и посадочный модуль «Викинг-1» . |
9 сентября 1975 г. 18:39:00 | 23E-3 | ТС-3 | Викинг 2 | Успех | Доставил на Марс орбитальный аппарат и посадочный модуль «Викинг-2». |
15 января 1976 г. 05:34:00 | 23E-5 | ТС-5 | Гелиос-Б | Успех | Когда-то был рекордсменом по скорости космического зонда относительно Солнца. Сейчас его удерживает Parker Solar Probe . |
20 августа 1977 г. 14:29:44 | 23E-7 | ТС-7 | Вояджер 2 | Успех | Дополнительно усилен верхней ступенью Star 37E . Пролетел мимо Юпитера , Сатурна , Урана и Нептуна , тем самым завершив программу Mariner Jupiter-Saturn . Покинул Солнечную систему в ноябре 2018 года. |
5 сентября 1977 г. 12:56:01 | 23E-6 | ТС-6 | Вояджер 1 | Успех | Неисправность Titan вызвала преждевременное отключение двигателя второй ступени, но была успешно компенсирована продленным горением Centaur. Дополнительно усилен верхней ступенью Star 37E. Пролетел мимо Юпитера и Сатурна. Вышел за пределы гелиосферы Солнечной системы в 2012 году. Самый удаленный от Земли объект, созданный человеком. |