Запуск VLS-1 | |
---|---|
Запуск | 2 ноября 1997 г., 12:25 UTC |
Оператор | |
Прокладка | Алькантара пусковой центр VLS-Pad |
Полезная нагрузка | СКД-2А |
Исход | Уничтожен |
Апогей | 3230 метров (10600 футов) |
Продолжительность запуска | 65 секунд |
VLS-1 V01 был первым запуском ракеты VLS-1, который состоялся 2 ноября 1997 года с пускового центра Алкантара с целью вывода на орбиту спутника SCD-2A . Запуск оказался неудачным, ракета была дистанционно уничтожена из-за отклонения от траектории.
Ракета VLS-1 была первоначально предложена в 1979 году [1] как часть бразильской полной космической миссии . [2] Первоначально планировалось запустить ее в 1989 году . [3] Однако позже ее запуск был отложен до 1990 года, [4] затем 1994 года, [5] 1995 года, [6] и, наконец, она была готова в 1997 году в рамках «Операции Бразилия». Целью миссии было вывести на орбиту спутник SCD-2A , разработанный INPE , и испытать его в полете. [7] [a] Первый прототип VLS на 80% состоял из бразильских технологий. [3]
Планировалось, что спутник будет выведен на круговую орбиту высотой 750 километров [9] , а 20 февраля уже были успешно проведены испытания по отделению обтекателя полезной нагрузки. [10] 1 июля 1997 года оборудование было отправлено на базу Алкантара [11] , а к августу 1997 года и ракета, и спутник были готовы. [12] При стоимости запуска в 7,215 млн реалов в 1997 году (12,41 млн долларов США в 2024 году) он будет дешевле, чем американская ракета Pegasus , которая стоила 16,65 млн реалов (28,64 млн долларов США в 2024 году) за запуск. [13]
Министерство аэронавтики Фернандо Энрике Кардозу перенес свой визит на базу на 21 октября. [16] Первоначально запуск должен был состояться в начале сентября; однако задержки в центре и тот факт, что в ракету попала молния, отложили подготовку. AEB стремилась сотрудничать с Embratel и Telebrás , чтобы транслировать запуск по всей стране. [17]
запретило прессе и гражданским властям присутствовать на запуске, заявив о «вопросах безопасности и отсутствии инфраструктуры» для приема прессы и гостей на базе. [14] [15] В результате президентЗапуск должен был состояться 26 октября 1997 года, но был отложен в ранние часы того же дня из-за неисправности доплеровского радара, разработанного Thomson-CSF , который должен был отслеживать запуск и определять орбиту спутника. [13] [18] Если бы следующая попытка не состоялась к концу запланированного окна (10 ноября), ракету пришлось бы перевести в горизонтальное положение из-за нестабильности ее топлива. [19]
2 ноября во время обратного отсчета таймер пришлось остановить примерно на 15 минут из-за пересечения самолетом ограниченного воздушного пространства. [20] [13]
В 12:25 утра (UTC) ракета была запущена [b] с массой 50 тонн на момент запуска. Примерно через минуту техники заметили проблему с навесным ускорителем D, из-за которой ракета начала подниматься по наклонной плоскости. Хотя транспортное средство исправило наклон, около семи тонн собственного веса разбалансировали подъем, что привело через 65 секунд после запуска к удаленному уничтожению спутника стоимостью 5 миллионов долларов и ракеты стоимостью 6,5 миллионов долларов. [20] [13] [22] Позже выяснилось, что из четырех ускорителей один не был задействован, что привело к ее отклонению от курса. [23] Ракета была уничтожена на высоте 3230 метров (10 600 футов), а ее обломки упали в закрытую морскую зону примерно в 2 километрах (1,2 мили) от стартовой площадки. [13] Во время уничтожения ракета двигалась со скоростью 700 км/ч. [24] [c]
15-минутная пауза была сделана в цепочке изображений, управляемой Radiobrás , и транслировалась в зрительные залы с гостями в Бразилиа , Сан-Луис и Сан-Жозе-дус-Кампус . По возвращении трансляции полковник Тиагу да Силва объявил о сбое. [20] [17]
Луис Гильван Мейра Филью, тогдашний президент Бразильского космического агентства , отметил, что тот факт, что ракета пыталась скорректировать свою траекторию, был инженерным успехом. [20] Расследование указало на неисправное «механическое предохранительное устройство», которое препятствовало передаче пиротехнического приказа, как на причину аварии. [25] [26] Фабио Вагнер Коста из Университетского центра Бразилиа сообщает, что тест был признан положительным, поскольку он позволил «проверить важные компоненты, включая систему управления». [27]
Профессор Института технологий аэронавтики , анонимно общавшийся со СМИ, сказал, что аварии можно было бы избежать, если бы вся сборка ускорителей была испытана комплексно, но испытания CTA проводились только для каждого отдельного ускорителя . «Комплексное испытание» со всеми четырьмя ускорителями проводилось только при запуске, вопреки рекомендациям ITA. [23] Военных предупредили о риске аварии за несколько месяцев до запуска. [28] Не все испытания были проведены на механизме безопасности, ответственном за аварию, из-за давления, связанного с необходимостью своевременного запуска. [26]
Следующий запуск состоялся в 1999 году и закончился дистанционным уничтожением корабля и спутника SACI-2 примерно через три минуты после старта. [29]
Время | Событие | Результат |
---|---|---|
00:00 | Старт | Усилитель D не включается, что влияет на ориентацию VLS. |
00:55 | 2-я ступень зажигания | — |
00:65 | Дистанционное уничтожение ракеты | |
01:09 | 3-я ступень зажигания | — |
02:11 | Отделение обтекателя полезной нагрузки | — |
03:00 | 3-й этап отключения | — |
03:08 | 3-я ступень разделения | — |
~07:00 | 4-я ступень зажигания | — |
09:00 | Вывод на орбиту спутника | — |
(В хронологическом порядке)
{{cite book}}
: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )